产品别名 | 工业烟气脱硫除尘设备 | 空气净化技术 | 其他 |
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净化率 | 99 % | 适用领域 | 中小型企业 |
停车检修时,脱硫塔A出口阀门需加填料,卸压时为加快速度,从脱硫塔A、脱硫塔B上部放空阀同时卸压。操作工打开脱硫塔A、脱硫塔B连通阀V1,当阀门刚刚打开很小的开度,脱硫塔B就发出一声巨响,并从塔出入口弯头断开处冲出强大气流,把距脱硫塔B出口6m多远的对讲电话亭门冲击变形。
爆鸣后操作工关闭V1阀,技术人员也赶到了现场,并未发现其他异常,也未找出事故原因。
检修结束后,把脱硫塔B与煤气系统相连,并用氮气置换到O2含量小于0.1%,引气开车。少量引气后控制室仪表显示脱硫塔出口温度上升到70℃,这时到现场检查管道温度确实升高,加大引气量则温度下降,减小引气量出口温度又上升,大量引气0.5h后,又减小引气量,温度保持正常,这时决定启动合成机开车生产。
事故发生的主要原因是由于脱硫塔B的出入口都已断开,脱硫塔内进入空气,在打开V1阀时形成了爆炸性混合气体,但点火源是如何形成的呢?
以上卸压操作在用沸石脱硫时多次采用,并未发生事故,而活性炭脱硫剂在使用之初,供货厂商并未提出特殊要求和注意事项。
事故发生之后查找资料发现,原来是活性炭中的硫化亚铁遇空气自燃引起的。在以后的几次活性炭更换中,卸出的活性炭如果不用大量水冲洗也发生强烈的自燃,进一步证明了这一点。
由于原料气中有较多的硫化氧、硫醇、硫氧化碳等,而脱硫塔为碳钢材质,被硫化物腐蚀而生成硫化亚铁,被活性炭吸附,而活性炭又为易燃载体,遇空气后发生自燃,开V1阀时脱硫塔B内进入煤气,发生爆燃。少量引气后,自燃过的活性炭把煤气加热,出口温度升高,大量引气时,由于流速快流量大,活性炭没有足够热量把煤气明显加热,温度提高少而没有发现,长时间大量引气,已被氮气熄灭的活性炭温度下降,整体工艺条件恢复正常。
为了防止此类事故再次发生,在生产和检修时,始终用氮气或煤气保压,与外界空气隔绝,使其不具备自燃条件,在卸料时及时向塔内注水,卸出的物料用大量水冲洗降温,并及时送出生产区,到适当地点深埋。
在防火防爆工作中,任何时候都要防止可燃性混合气体形成,否则,一旦有自燃、静电、强光等不易控制的能量释放,就有爆炸的危险。同时,采用新工艺新材料,要对材料性能、特性,特别是安全要求和注意事项要全面了解和掌握。
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